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电炉变压器的现场维修故障分析

  电炉变压器由于现场运行环境恶劣,变压器制造工艺复杂,在现场使用过程中往往有意想不到的问题出现。本文通过一台电炉变压器的现场故障分析、检查、故障处理、及现场干燥过程的论述,总结了在现场类似工作中可以采用的方法及相关经验,并指出了在现场工作中应注意的问题。

  电炉变压器初步检查及故障分析

  首先在检查之前排除了重瓦斯与轻瓦斯接错的可能,同时确定重瓦斯没有误动作。由于该变压器采用了免吊心结构设计,所以放出部分油之后,吊起箱盖,即可看到器身情况,油箱内变压器油光亮如新,引线、木件都完好无损,线圈上的压板没有破裂、移位等,线圈也没有鼓出突起部分,但是线饼之间要在吊心之后才能看到。

  初步断定变压器没有遭受短路等过电流的冲击,有可能是变压器的线圈发生了轻微匝间或段间短路,需进一步确定。

  检查故障的过程

  冶炼工作停止之后,现场环境有了很大提高,同时考虑到现场有吊车、滤油机,为了降低维修成本,缩短维修时间,减少生产损失,决定该变压器在现场维修。

  首先用1寸钢管焊长宽高大约都为8米左右的一框架,并用苫布密封围住,放至一已打扫干净的地面,里面接上几盏临时灯,变压器吊心之后,器身即放在此框架内,所有的检查维修都在此完成。

  变压器线圈图,绕组采用交叠式。该变压器共13分接,低压电压从103V---133V,低压线圈为3匝,匝电压为44.25V/T。变压器的器身吊出之后,首先进行外观检查,发现A相高压线圈上部5、6段之间有些许细铜粒。用手电筒照亮,观察在5、6段之间有烧黑迹象,初步确定故障点在此。现场没有变压比测试设备,为进一步确定故障所在,利用220V电源,一20A空开,一电流互感器,一电流表,连一线路,加在A相各个分接上,如图2。

  首先加电“A”和“1”之间,此时A-1之间匝数为112匝,匝电压为1.96V/T,电流表没指示。之后加“1”上的电源线不动,将原加在A上的电源线分别改到“13、11、9……”当加电至“5-1”时,此时匝电压为24.4V/T,电流表指针突然满偏,同时空开跳闸断开,并发现在A相上部5、6段间有打火现象,确定故障点在此。

  为了确定B、C相线圈是否受损,也采用上述方法给B、C相分别加电。测量前将A相低压线圈首尾短接,目的是使磁通不从A相心柱流通,避免对B、C相测量有影响。测量结果B、C线圈没有问题。